我公司在FA507型裕華緊密紡改造的細(xì)紗機(jī)臺(tái)上,生產(chǎn)JC40S緊賽紡品種,生產(chǎn)中出現(xiàn)斷粗紗現(xiàn)象較嚴(yán)重,值車工反映強(qiáng)烈。對(duì)此到車間現(xiàn)場(chǎng)了解情況,分析問題的解決措施。采取的技術(shù)措施如下:
1.提高粗紗條干均勻度,減少粗紗疵點(diǎn)或細(xì)節(jié)的產(chǎn)生。在粗紗紡制的過程中,由于車間的溫度低、濕度小,粗紗出現(xiàn)疵點(diǎn),從紡紗現(xiàn)象上看,表現(xiàn)為牽伸后的須條少部分纖維靜電吸附在粗紗下皮圈上,與纖維須條輸出的方向相反,瞬間又被正常輸出的纖維須條帶走,從而形成粗紗疵點(diǎn)或產(chǎn)生細(xì)節(jié)。一方面進(jìn)行溫濕度的調(diào)整,另一方面更換抗靜電的下皮圈。解決了粗紗出疵點(diǎn)產(chǎn)生細(xì)節(jié)的問題,有利于提高粗紗的條干均勻度,減少粗紗斷裂現(xiàn)象的發(fā)生。
2.加大粗紗捻系數(shù)。在能夠適應(yīng)細(xì)紗工序牽伸能力需要的前提下,保證細(xì)紗正常牽伸不出“硬頭”。粗紗干重3.8g/10m,粗紗捻系數(shù)由原來的123加捻到125。由于該品種粗紗機(jī)臺(tái)較多,遵循先試加捻到細(xì)紗工序做試紡,逐步推廣的方法。
3.更換粗紗吊錠。緊賽紡粗紗退繞線路長(zhǎng),退繞張力大,若粗紗吊錠轉(zhuǎn)動(dòng)不靈活,容易產(chǎn)生意外伸長(zhǎng),或造成粗紗斷裂。一方面產(chǎn)生細(xì)紗空錠,加大值車工的勞動(dòng)強(qiáng)度;另一方面還影響產(chǎn)品質(zhì)量,千米細(xì)節(jié)或有所增加。安排粗紗斷裂的錠位,細(xì)紗工序全部更換粗紗吊錠,減少因粗紗吊錠運(yùn)轉(zhuǎn)不靈活,造成粗紗斷裂的現(xiàn)象。
4.調(diào)整導(dǎo)紗桿的位置。聽值車工反映,粗紗斷裂多處發(fā)生在粗紗卷繞的下半部。在細(xì)紗車上仔細(xì)觀察發(fā)現(xiàn):當(dāng)粗紗退繞至粗紗卷裝的較底端部位,退繞的粗紗有一段,在粗紗表面形成反向假捻,不利于粗紗強(qiáng)力,粗紗易被拉斷;而當(dāng)粗紗退繞至粗紗卷裝的較頂端部位,退繞的粗紗有一段,在粗紗表面形成正向假捻,有利于粗紗強(qiáng)力,粗紗不易被拉斷。正好符合了值車工的判斷,F(xiàn)導(dǎo)紗桿的位置在粗紗卷裝的中間位置,決定把導(dǎo)紗桿位置調(diào)整至距粗紗卷裝下半部1/3處,減少粗紗退繞在粗紗表面形成反向假捻的粗紗長(zhǎng)度,有利于減少粗紗斷裂現(xiàn)象的發(fā)生。
采取以上技術(shù)措施后,JC40S緊賽紡品種粗紗退繞斷裂的現(xiàn)象得到有效控制,減少了細(xì)紗空錠,減輕了值車工的勞動(dòng)強(qiáng)度,有利于產(chǎn)品質(zhì)量的提高。